金達鈦業(yè)生產(chǎn)部積極響應集團號召,開展全員創(chuàng)新活動,自1月份試驗反應器進行打磨除銹縮短滲鈦反應器準備時間,截至目前效果顯著,有效降低鹽酸的使用量和廢酸的排放量,同時提高了產(chǎn)品的穩(wěn)定性并大幅提高了工作效率。
2018年1月初,還蒸車間決定對鹽酸除銹粉刷鈦粉反應器滲鈦法進行改造,取消反應器泡酸環(huán)節(jié),縮短滲鈦反應器準備時間。采用對反應器進行打磨除銹,用廢鈦取代鈦粉進行滲鈦。
以前坩堝滲鈦的滲鈦效果一直不理想,鈦粉滲透不充分,反應器產(chǎn)品質(zhì)量Fe指標不穩(wěn)定造成產(chǎn)品降級。經(jīng)改造,用廢鈦蒸餾滲鈦法,反應器內(nèi)壁外觀呈銀白色,滲透全面深入。反應器生產(chǎn)出的產(chǎn)品Fe指標穩(wěn)定在1級水平,滲鈦效果大有改善,有效地規(guī)避了Fe含量超標的問題。
據(jù)悉,此方法在車間全面推廣后,將大幅減少鹽酸的使用量近70%,同時將有效降低廢酸的排放量。以前鹽酸浸泡除銹周期較長,一般要浸泡7-8天,而打磨除銹只需要2天就能完成,廢鈦拆裝方便快捷,較粉刷鈦粉省時省力,有效的提高了工作效率。取消了鹽酸和鈦粉,又解決了廢酸無處排放的環(huán)保問題,有效的降低了生產(chǎn)成本。









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